“我们通过对标行动,实现了年节约成本5000余万元,大大提高了核心竞争能力。按现在的技改发展,一年后,河北金牛化工可由现在的中等偏上,进入全国同行业领先水平。”金牛化工副总经理靳洪强谈起对标行动开门见山。
找出标杆上下联动
“降低成本是重要的核心竞争力,要提高核心竞争力,对标是关键。为此,我们几次组织人员到三友公司、青岛海晶、天津大沽化工调研,确定对标目标,制定低费方案和中高低费对标方案,全面实施对标管理。”靳总娓娓而谈。
实施对标管理,首先要对数据进行收集和分析,查找与标杆之间的差距。在此基础上,制定合理的目标,全面实施整改并持续改进,不断超越。对标工作不是短期行为,而是需要持续关注的动态管理过程,提高对对标工作重要性的认识非常必要。
为加强对标工作组织落实,金牛化工成立了由公司主要领导负责,各主要生产单位、相关职能部室参加的对标领导小组,定期对对标工作开展情况进行跟踪指导。各单位正职负责此项工作,一名副职专人负责具体业务;各下属单位成立了节电、节水、节汽、助剂替代、工艺管理等专项管理小组,明确责任,落实对标工作。
四次技改 四次跨越
EVC车间,干净整洁,闻不到一丝异味。企管科工程师况莉指着一个庞大的油罐对记者说:“以前我们用这个重油罐提供原料,现在我们开发了国内第一套‘连结法’生产线,改用了天然气,噪声小了,环境好了,成本低了,效率高了。”通过四次技改,金牛化工实现了四次跨越,全国排位由中等水平向中上等水平迈进。
为了降低生产成本,改善生产和操作环境,金牛化工从去年9月开始,进行了以天然气替代燃料油的改造项目。目前整个改造项目已成功投入运行,项目节约成本800万元。“虽然目前天然气价格准备上调0.6元/m3,按调价之后计算,与目前使用燃料油成本相比,每年仍有470万元的利润空间。此项目技改投入160万元,我们不到半年就全部收回来了。”况莉拿着计算器指点着说。
PVC是金牛化工技术改造的重点,2009年开始进行PVC循环水改造项目,即将PVC聚合生产中采用的冷冻水改用循环水。此项目每小时可以节约20吨水,每年节约成本近1500万元。这个项目已经参加2009年省级节能技术改造财政奖励项目、河北省科技支撑计划项目的评选。今年6月到10月,金牛化工又进行了三种聚合助剂的技术改造,此举彻底突破了聚合反应异常的技术瓶颈,大大提高了PVC树脂的质量。如今,PVC树脂优级品率已经稳步达到100%,每年可创造直接经济效益300多万元。
AVCM精馏尾气回收技改项目,又是节约成本的一项重要举措。树脂分公司技术科经过详细调研、比对,决定采用国家清洁生产推广技术和氯碱行业协会推荐使用的技术——变压吸附工艺。
AVCM精馏尾气项目2010年6月完成后,一次开车成功,至今运行正常,排放净化气中含氯乙烯达到国家环保排放标准(<36mg/m3),每吨成本下降200元,每年可实现节约成本2000多万元。
“湿改干”项目工艺改造作为节能减排项目,获得国家认可。此项目对原有电石渣水泥生产线窑尾烘干系统进行“湿磨干烧”工艺改造,改造后的窑系统在节能降耗和废气排放上,都较原工艺有明显提高。此项目实现每年节约标准煤13000吨,节约成本1100万元。
来源:河北经济日报