涉县天利煤化有限责任公司积极查找与标杆企业之间的差距,严格制度,创新管理,强化对标,采取一系列行之有效的措施,在经营管理、经济技术指标等方面取得明显成效。
一是坚持外部对标与内部对标相结合。一方面从自身找原因、挖潜力,在内部深入开展对标活动,由车间与车间、工段与工段、班组与班组对标,对标内容主要是各单位的经济技术指标和工艺技术参数,切实做到纵向比、横向比、上下比,真正在全公司比出了士气、比出了干劲、比出了实效。该公司还利用简报、宣传栏等形式大力宣传典型、推广经验、互相借鉴、相互交流、达到共同提高的目的,营造了“比学赶帮超”的浓厚氛围,企业自身素质达到明显提升。另一方面,在内部对标成熟的基础上,积极拓宽对标视野,借助河北焦化行业协会的平台,组织公司相关单位明确追赶目标,选准标杆企业,制定具体对标方案,先后到山东、河南和河北当地先进企业进行学习。在对标过程中,充分吸收借鉴对方的先进经验,查找自身不足,通过强化对标工作,企业的管理水平达到了进一步提升。
二是加大技术改造力度,深入开展技术攻关。为降低生产成本,优化生产工艺,该公司投资3000余万元,加大技改力度,先后对捣鼓焦和脱苯塔进行改造,进一步优化了生产工艺,取得了明显的经济效益,企业市场竞争力明显增强。
三是强化节本降耗,开展岗位练兵、劳动竞赛活动。为充分发挥全体员工的积极性和创造性,让员工理解开展对标的重要性和紧迫性,引导职工以积极向上、争先创优的精神参与到对标行动中,各车间根据自身特点,大力开展修旧利废、技术攻关和劳动竞赛,由主管部门牵头每月开展一次,按照制度的竞赛项目全方位开展,并纳入考核机制,有效激发了员工的主观能动性。通过开展劳动竞赛,机物料消耗降低0.8元/吨焦,电耗降低5.58kwh/吨焦,洗油单耗72kg,硫酸单耗795kg,煤气含氧≤0.24%,塔后含苯≤2g/m3,焦油收率4%,器后含氨0.04 g/ m3,焦油含水控制在3.5-3.8%,吨焦耗干煤1.368,耗焦炉煤气135 m3/吨焦,炼焦工序能耗指标控制在148kgce之内,生产成本降低30元/吨焦左右。
来源:产业政策处